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佳业厂家脉冲型除尘器运用时的常见故障及其处理方案

发布时间:2018-01-20
由于净化系统运行时间较长,脉冲型除尘器长期受到氧化铝粉的磨损,除尘器的各个单体室的隔板..

一、 脉冲型除尘器的泄漏情况

由于净化系统运行时间较长,除尘器长期受到氧化铝粉的磨损,除尘器的各个单体室的隔板、前烟道、后烟道、反吹风道等处经常发生泄漏,严重影响除尘器的正常运行和除尘效率。       

脉冲型除尘器

1、  前烟道与各单体室之间的隔板处泄漏前烟道与各单体室之间的隔板,在氧化铝粉的长期研磨下,钢板变薄,焊接部位经常被磨穿、磨透,造成前烟道与各单体室之间串通,含尘气体不经过布袋的过滤,从泄漏点直接进入除尘布袋周围的净气中,造成氧化铝粉被直接排放进至大气中,降低除尘器的除尘效率。

2、 前、后烟道之间的泄漏除尘器的前、后烟道内流动的分别是净化除尘前后的含尘气体和干净气体,前、后烟道之间的隔板在受氧化铝的磨蚀后,钢板的强度降低,焊接部位经常被磨穿、磨透;同时由于前后烟道内气流的振动作用,使前、后烟道之间的钢板经常被撕裂,焊接部位振动开焊,前、后烟道串通,净气与含尘气体之间形

成短路,含尘气体不经过布袋直接进入后烟道,增大净气中氧化铝的浓度,降低除尘效率,增加原材料的飞扬损失。

3、  反吹风道与各单体室之间的泄漏由于除尘器长期运行,反吹风道钢板强度降低,在反吹风气流的振动作用下,反吹风道时常出现撕裂、焊接部位开焊裂口的现象,引起反吹风道与各体室之间串风、漏风,造成反吹风泄漏损失,反吹风压力、风量降低,降低反吹清灰效果,对布袋的清灰不   ,增大布袋除尘器的阻力损失,使系统的负压损失增加,降低电解槽集气罩内的负压,降低电解厂房的集气效率。

4、  单体室底板的泄漏在氧化铝的磨蚀作用下,脉冲型除尘器单体室的底板经常被磨穿、磨透,含尘气流与净气气流之间形成短路,造成含尘气体不经过布袋的过滤直接进入到净气中,使净化后的排放气体中氧化铝浓度增加,增加氧化铝原料的飞扬损失。

二、 除尘布袋的损坏

在除尘器运行过程中,经常会出现除尘布袋破损、脱离的现象,含尘气体直接从布袋破损处或脱离口处进入到净气中,使大量的氧化铝不经过布袋的过滤而直接随净气排放至大气中,增大了烟囱排放气体中的氧化铝含量。造成布袋破损、脱离的主要原因有以下几个方面, 

①达到使用年限的布袋未及时   换,布袋滤料的性质发生变化,强度降低,在气流的作用下,布袋发生自然损坏

②由于除尘布袋的骨架断裂,骨架钢筋刺破布袋。

③净化系统投料不均匀,长时间投料量过小或投料中断,造成进入布袋内的烟气温度过高,且烟气中的载氟氧化铝的粘度大,黏附在布袋上不易脱落,灰无法   ,时间一长,高温的粉尘将布袋烧坏,造成布袋破损。

④布袋在安装时卡箍未安装紧固,受运行中气流作用,布袋脱离。另外,若在安装时卡箍过紧,运行过程中卡箍断裂造成布袋脱离。

三、 反吹清灰系统的故障

1、  反吹清灰控制系统的电气故障

①反吹清灰程序控制仪的各类电气元件损坏,使反吹清灰指令传输过程中断,使得程序控制仪不能正常工作,反吹清灰过程无法正常进行。

脉冲型除尘器运行过程中,气缸的电磁阀每隔20min 动作一次,进行一次清灰工作,电磁阀工作频率高,损坏几率大。

③由于反吹清灰控制线路均布置在露天场所,又连续使用,线路绝缘强度降低,雨天时常造成线路短路,引起控制回路故障。


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